傍晚,泰国马达普工业港海面上的霞光渐渐变淡,映照出海浪的轮廓,海浪轻轻拍打着船身,发出轻柔的涛声。远处海平线上,一轮红日缓缓落下,留下一片金黄余晖。
“新海豚2”轮甲板上,一群“修理迷”围在蜗牛壳状的泥泵旁敲敲打打,不顾油污满身。这个5米长、6米宽、重达70多吨的大家伙又“闹脾气”了,船员们站在它旁边不免显得有些娇小。随着吊机牵引着10多吨的泵盖缓缓落下,泵盖周围的螺栓孔顺利与泥泵孔一一对准,甲板上响起了胜利的欢呼声。“这个泥泵‘缝缝补补’还能再用一段时间,可帮我们省了不少钱呢。”一直坚守在维修现场的轮机长陆海焱满意地笑道。
泰国马达普工业港开发三期(第一阶段)疏浚填海工程作为中交疏浚集团第一个自主承接的海外工程项目,如何在这个关键海外项目上擦亮“中国疏浚”名片,成了“新海豚2”轮全体船员的攻坚课题。
一道急促的鸣声打破了“新海豚2”轮船长办公室的寂静,船长何俊的对讲机里响起了值班轮机员谷卓英急促的声音,“船长,泥泵泵盖发现漏水,经过初步检查,情况不容乐观!”
这是谷卓英在4-8班正常巡回检查时,发现二级甲板的泥泵泵盖出现了磨穿泄漏的紧急情况。何俊立即启动应急预案,紧急停车后带队检查泥泵穿透情况。陆海焱也在第一时间抵达甲板,迅速组织人员打开吸口短管道门,清理残留在管内的积水,争分夺秒地开始了泵盖拆卸作业。
随着泵盖缓缓吊起,磨穿的前护板显露在大家眼前,深深的裂缝延伸到了泵盖本体。“这段时间施工的土质太硬了,这也是刚换的新护板,不到二十多天就被磨个对穿,这样换下去成本太高不说,等待备件上船还会严重耽误施工进度,有没有就地解决的‘妙招’呢?”何俊看着这种情况犯了难。陆海焱细致分析道,“磨损很可能不止泵盖一处,为了后续稳定施工,我们不如对整个泥泵做个‘大体检’,有什么问题一并处理。”
在拆卸过程中,大家发现O型圈密封槽也出现了磨损洞口,需要进行填补,这无疑增加了维修工作量。经维修团队研讨后,决定先用二氧焊堆焊填平泵盖磨损洞口,再用碳刨机开槽,以分段烧补的方式确保O型圈密封槽修复后的质量过关。
还没等陆海焱松口气,新的难题接踵而至。在深入检查叶轮内部时,维修团队发现内胆的1点钟方向有长约40厘米的凹槽被磨穿。经过查阅以前电脑台账记录,发现此次内胆挖泥土方量仅有132万立方米,与正常范围相差较多,远没有达到要求。上次更换内胆的施工周期为55天,而此次周期不足上次一半,考虑到一个内胆成本单价较高,大家一致决定拆下内胆自己修补。
为实现拆卸、维修、安装安全高效,陆海焱带领团队制定了细致方案,整体分两步维修,先将叶轮移除,再对最困难的内胆进行修补。维修人员先割除内胆的锲形块、退出排口衬套,然后进行架工装、内胆固定螺栓拆卸。“内胆重达10多吨,拆卸安全问题不容忽视,整个过程需谨慎对待。”内胆拆装前,船长何俊给维修团队开了个安全小会。内胆拆下后就是“缝补”时间了,由于内胆材质为高硬度耐磨白口铸铁KB04,硬度极高,常规电焊修补行不通,当下只能采用修补高硬度金属的乐泰修补剂。“考虑到磨损面较光滑,直接使用乐泰修补,粘附力较小,容易整块脱落,以要先把分层的两块格栅点焊固定在内部,再用酒精清洁灰尘后,最后用乐泰填充、填平,这样以来就能确保磨损处修补得稳固。”陆海焱详细给大伙解释道。经过一下午的鏖战,修补顺利完成,在新的施工周期里,挖泥土方量已达到160万立方米。
“截止目前,‘新海豚2’轮累计完成16次泥泵常规修理,6次大型修理,泥泵完成整套更换,前泵盖加固每次堆焊20-30公斤、绞刀烧制叠齿3477个、管系修补堆焊500余公斤、消耗热钛50桶,下一步我们计划……”在会议室,大家又盘算起了“新海豚2”轮的“降本增效”新计划。